Hallo,
jetzt geht es weiter mit dem Anlöten der Widerstände.
Zuerst werden einmal die passenden Widerstände bereitgelegt und in Z-Form gebogen.
Das Innenleben des Servos liegt mit nach außen gebogenem Potentiometer vor uns.
Dann löten wir den ersten Widerstand zwischen den mittlerem und den rechten Kontakt an den Potentiometer.
Daneben löten wir den zweiten Widerstand zwischen den linken und den mittleren Kontakt.
Jetzt muss überprüft werden, ob die Drahtenden und die Lötungen genügend Abstand zu den anderen Kontakten haben.
Notfalls etwas mit dem kleinen Seitenschneider säubern.
Nun biegen wir den Poti wieder in seine ursprüngliche, aufrechte Position.
Man achte auf den sauberen, geraden Sitz des Poti-Kopfes.
Ohne Probleme sollte sich das Innenleben wieder in das Gehäuse einführen lassen.
Unsere zusätzlichen Widerstände sind dabei nicht im Weg.
Hier zeige ich wie man mit einem kleinen Schraubenzieher etwas Druck auf das Poti ausübt, um es zwischen die Halteklammern zu schieben (siehe oben).
Ist das vollbracht, überprüfen wir zuerst, ob das Poti mit seinem Kopf gut sitzt.
Danach überprüfen wir auch die einwandfreie Funktion des Motorritzels.
Wenn hier nichts hakt, können wir weitermachen.
Der Poti-Kopf wird auf Nullposition gedreht (siehe oben).
Die Zahnräder können wieder aufgesetzt werden.
Achtung! Das Zahnrad mit dem Servokopf muss wie gezeigt in der Mittelposition aufgesteckt werden (siehe oben).
Jetzt können wir Haube und Boden aufstecken und den Servo wieder verschrauben.
Vorher empfiehlt es sich, bei rauem Einsatzgebiet, die Elektronik gegen Wasser zu schützen.
Ich nutze ein Spray - Plastik 70 (gibt es bei Conrad).
Bitte beim Sprühen Poti und Motor abdecken / abkleben.
Vor dem Schließen, das Spray gut trocknen lassen.
Nun sieht unser Servo genau aus, wie frisch aus dem Laden.
Er hat nur einen anderen Drehbereich.
Wer will, kann ja seinen Servo genauestens prüfen, eine kleine Prüfung des Drehbereiches sollte allerdings immer gemacht werden.
Hier ist es auch von Interesse, ob bei den gewählten Widerständen der Trimmbereich noch voll funktioniert.
Ein Problem tritt bei niedrigen Widerständen / großem Drehbereich möglicherweise auf.
Hier wird mein Servo nun getestet. Es sind zwei 2,2 kOhm Widerstände eingesetzt worden.
(Genauer Ablauf - siehe oben)
Zuerst das Einkleben des Servos und Das Aufstecken des Zeigers in Nullposition.
Dann eine Bewegung des Kreuzknüppels bis zum Anschlag nach links...
... und dann bis zum Anschlag nach rechts.
Die Werte stimmen mit meiner Tabelle überein.
Also scheint ja alles geklappt zu haben.
Sollten eure Werte abweichen - es hängt auch vom Sender und von den Toleranzen des Servos ab,
- dann müsst ihr vielleicht etwas an euren Fall angepasste Widerstände benutzen.
Das Vorgehen sollte bei diesem Servotyp aber immer funktionieren.
Andere Servos könnten eine andere Vorgehensweise nötig machen, aber bei den meisten mir bekannten lief es so oder ähnlich.
Viel Spaß beim Basteln,
euer Bochumer Kapitän Frank